大阪鈦處理除集中生產場地外,還改進了相關生產措施,壓縮了設備投資,并且降低了資產折舊費,兩年間將削減100億日元的成本。社長關勇一表示,今后通過延長設備壽命、提高競爭力擴大產品銷量,削減固定費用,實現公司螺旋式的上升。
東邦鈦通過停運生產設備以及裁員15%,力爭降低20億日元的成本。社長加賀美和夫表示,鈦產品成本居高不下的原因就是能源消耗大,公司將狠抓細節努力降低成本。另外,加快與沙特阿拉伯建設海綿鈦廠的速度。從2000年開始到2013年,海綿鈦每年的增長率在5%左右,預計未來飛機用鈦需求將在很長一段時間都比較旺盛。不過,由于受中國等生產過剩的影響,供嚴重大于求。還有,廉價鈦廢料利用比率的增加也使得海綿鈦的銷量銳減。國內電價的上漲也是鈦企收益的低迷的原因之一。這樣一來,其研究不得不降低產能。加賀美社長表示,供應鏈中積攢的庫存還尚需時日消耗,庫存調整將充斥整個 2014財年,到2015財年需求將逐漸恢復。關社長也表示,通過扎實提高成本競爭力先謀求生存,然后在用鈦需求回復時再圖發展。





